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江阴市大桥环保除尘设备有限公司

 

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              总经理:史加林
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摘要:本文介绍高温烟气直接喷雾蒸发冷却技术及在高炉全干法除尘系统炉顶打水、布袋除尘器前、煤气柜前冷却中的应用,并与传统冷却方式进行了比较;同时对喷雾蒸发冷却技术在烧结、焦化等方面的应用进行了介绍。
  前言
  高炉采用全干法除尘系统时,在炉顶打水冷却保护机械设备的同时,还必须满足布袋除尘入口要求的烟气温度和湿度,进煤气柜前还需要冷却到煤气柜设备要求的温度。采用直接喷水雾蒸发冷却技术由于其投资少、设备重量轻、全自动设备控制安全可靠、免维修等优点,已经被更多的用户所认同和选用。
  1 高炉炉顶打水  研究机构:北京中经纵横经济研究院
  数据来源:国家统计机构、市场调查(监测)中心、行业协(学)会、进出口统计部门等
  数据时间:近3-5年
  主要内容:报告共分为十二章
  第一章 冲洗卷盘箱产品概述
  第二章 冲洗卷盘箱产品生产技术发展趋势分析
  第三章 冲洗卷盘箱产品所属行业概述
  第四章 冲洗卷盘箱产品原材料市场状况
  第五章 冲洗卷盘箱市场供给与需求分析
  第六章 冲洗卷盘箱市场消费状况分析
  第七章 国沥青路面冷再生施工过程中,混合料的含水量直接影响再生后路面结构层的质量。含水量过小,难以拌匀、压实混合料,影响结构层板体的形成;含水量过大则难以碾压成型,易形成路面大波浪,致使基层平整度降低,甚至导致结构层收缩开裂。因此,严格控制冷再生机的喷洒流量,确保混合料达到最佳含水量,对沥青路面的再生具有非常重要的意义。
  1、冷再生机构成及喷洒系统工作原理路面冷再生机结构复杂,主要由行走系统、转子系统、喷洒系统和自动找平系统等部分组成。施工过程中,冷再生机缓慢向前行驶,高速旋转的转子在喷洒系统和找平系统等部分的辅助下连续完成路面材料的铣拌、摊铺、压实成型等工作,从而使道路重新形成具有所需承载能    除尘设备(dust eolleeting equipment)从 含尘空气中分离并收集粉尘的装置。
  随着我国的经济建设高速发展,人民的生活水平不断进步,社会对环境保护的要求也越来越高,作为控制固定污染源中颗粒物对大气污染的主要设备——除尘设备,面临巨大的发展机遇。
  除尘设备是用来控制污染源排放的颗粒物对大气的污染,保护大气环境的设备。这样的设备应该好好的利用,帮我们解决环境之忧。
  根据除尘机理不同,除尘设备可以分为很多种用抛 光不锈钢材料, 卷盘经镀彩处理,采用卷盘收放胶管,
  冲洗卷盘箱可在120°范围内改变冲洗角度。
  冲洗卷盘箱为钢制门框结构,箱内配有阀门、冲洗水枪、胶管、卷盘等组成。
  冲洗卷盘箱内胶管缠绕在卷盘装置上,装在卷筒上的胶管,通过密封盒子内的卷簧张力装置整齐排列在卷盘内。卷盘除可绕自身中心旋转,收放胶管外,还可在小于180度的范围内作水平自己转动,操作灵活。
  冲洗卷盘箱胶管端部连接供手工操作的冲洗水枪。冲洗水枪可以调节、既可直射,又可开花。无需电源,操作方便、安全。

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电话:0510-86176211;86176703
传真:0510-86177668
邮箱:TWD0510@126.com
网址:http://www.9n9.net.cn
总经理:史加林 手机:13906168657

 

电厂煤尘治理及效果评价

  某电厂自1989年用燃煤代替石油生产蒸气和电以来,输煤系统煤尘污染十分严重,浓度最高时达1013.00 mg/m3。为了保障职工身体健康,该厂自1993年开始分期对输煤系统进行煤尘综合治理,于1996年12月竣工。现将粉尘治理措施及效果评价报道如下。
   一、对象和方法
   将DJ75型通用带式输送机、除尘器、输煤系统地面作为治理改造的对象。在工人经常操作、巡检的1、3、5、7号皮带设采样点12个,采用武汉分析仪器厂生产的FS-2型粉尘采样仪采集样品,于1997年3月17日至19日连续3天,每天上、下午各1次,用重量法测定煤尘,用t检验进行数据统计。治理前后的采样点、仪器、方法均相同。
   二、治理措施
   1.工艺改造措施:(1)对1~7号皮带机导料槽、落煤斗进行更新改造,4个高位差落煤斗由圆型改为方型,增大头部的包容范围,有效控制堵煤和漏煤。(2)对30条皮带机清扫器进行改造,由一级清扫改为二级清扫,并采用新型合金清扫器,防止皮带粘煤,减少粉尘二次飞扬。(3)在导料槽下部增加缓冲托辊,减少粉尘从导料槽侧向逸散和对物料的缓冲能力。(4)在2号皮带机头部煤斗增装篦子,滤除石头、木块等杂物,以防堵煤,同时装设石头、木块起吊装置,减少职工的劳动强度。(5)为解决7号皮带机岗位粉尘污染,对4台锅炉的草筛分离器进行改造移位,还对绞龙输粉机进行改造,消除了粉尘来源。(6)单路对单路皮带机转运部分,在其头部设置导流挡板,以调整物料对中性,减少皮带的跑偏。(7)为解决煤尘飞扬造成的空气污染,安装了一套煤尘收集装置。
   2.土建措施:(1)给上有煤粉管、下有原煤仓,环境最差的7号皮带做了防水地面。(2)对1~7号皮带机岗位墙面贴1.5 m高的瓷砖,水平地面做成有坡度地面,有利于水冲洗,防止粉尘沉积。
   3.除尘措施:(1)皮带机导料槽改为拱型,利于煤尘沉降,并增设多级防尘帘。(2)改造并完善皮带岗位水冲洗系统,建立8个煤泥池,用于冲洗煤回收,减少煤尘源。对7号带不采用电除尘系统,而采用水冲洗系统,节约了投资。(3)拆除原有的布袋除尘器,在2号、3号碎煤机室由原设计两台冲激式除尘机组改为1台冲激式除尘机组,运行时用三通挡板切换。
   4.管理措施:精心操作和维护主机和配套治理设备,同时开车、同时维修,每班在下班前用水冲洗墙壁和地面,无煤尘沉积。
   三、结果
   治理前,4个皮带的12个采样点煤尘浓度均超过国家卫生标准(超标0.03~4.98倍)。治理后,浓度均显著下降,除5号皮带头煤尘浓度尚超标0.07倍外,其它均在国家卫生标准(10 mg/m3)以下。治理前7号皮带头浓度最高,为(59.84±32.15) mg/m3,治理后下降到(6.50±5.93) mg/m3。12个采样点中,除5号皮带头治理前后煤尘浓度差异有显著性外(P<0.05),其它差异均有非常显著意义(P<0.01)。
   四、效果评价与建议
   1.评价:治理前该输煤系统各岗位空气中煤尘浓度每年都有超过国家卫生标准的样品,均值都超标。治理后,63个样品中仅有10个样品超标,均值只有6.01 mg/m3,基本上达到了国家卫生标准。7号皮带环境最差,治理前最高浓度达1013.00 mg/m3,治理后最高值仅为13.70 mg/m3,治理效果十分显著。
   2.建议:(1)加强维护。认真做好防尘降尘设备设施的维护和保养,确保输煤系统开车时这些设备设施的正常运转,主机与防尘降尘配套装置同时检修,同时开车。(2)推广应用。本项治理工程的设计合理、措施得力、分期治理、切实可行。在经费上,4年共投资405万元,在7号带用水冲洗代替了电除尘系统,节约资金32万元;在2号转运站及碎煤机室,除尘机由两台改为一台,节约资金12万元。我国许多燃煤发电厂都存在着煤尘的危害,该工程的胜利竣工,又为电厂煤尘治理提供了成功的范例,其治理方案及措施可以向有煤尘危害的燃煤电厂推广应用。

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